图1 仓泵示意图 1-气动进料阀 2-流化风室(内装流花盘) 3-气动进气阀 4-气动出料阀 5-料位计 6-压力变送器 7-排气阀 8-输送空气阀 2仓泵的工作过程 2.1进料阶段 打开气动进料阀和排气阀,仓泵在常压下飞灰自由落入泵体内,当泵体内飞灰上升触碰料位计后,料位计发出料满信号,进料阀和排 气阀自动关闭,完成进料过程。 2.2流化加压阶段 进气阀自动开启,压缩空气进入泵体底部流化室,扩散后穿过流化盘,在物料充分流化时,泵体内气压上升。 2.3输送阶段 当泵体内压力达到一定值时,压力传感器发出信号,输送空气阀和出料阀自动开启,流化盘上的飞灰流化加强,输送开始,泵内飞灰 慢慢地减少,此过程中流化盘上的飞灰,始终处于边流化边输送状态。 2.4吹扫阶段 当泵内飞灰输送完毕,压力下降到管道阻力时,传感器发出信号,输送空气延续一段时间,压缩空气清扫管路,然后进气阀关闭,间 隔一段时间,关闭输送空气阀和出料阀,打开进料阀和排气阀,完成一次输送循环。
3仓泵故障及缘由分析 3.1仓泵故障 现场实际运行过程中,仓泵在第一个输送循环完成后,第二循环进料阶段结束后,加压过程中进气阀一直开启,但仓泵压力却不上 升,达不到输送飞灰的要求,仓泵无法正常工作。 3.2缘由分析 根据经验判断,仓泵压力上升不了可能是进料阀或出料阀密封不严造成的。通过现场解体检查,出料阀密封良好,而进料阀的密封圈 磨损严重,甚至连进料阀翻板也出现磨损现象,造成仓泵密封不严,压力升不上来。分析原因可能有以下两方面: 3.2.1燃料问题 锅炉燃料主要是稻草、麦秸秆等黄秆燃料,燃料水分非常高,应用基水分高达40%以上,燃烧后产生的烟气中含有大量的水蒸气,而 除尘器灰斗内的电加热装置只能将飞灰加热到70°C左右,这样飞灰中含有一部分水分,具有一定粘性,很容易附着在物体表面。 3.2.2进料阀结构问题 进料阀采用翻板式气动进料阀(如图2),由气缸驱动翻板垂直方向上做90度旋转运动,逆时针旋转为打开,顺时针旋转为关闭。进 料阀关闭后,翻板上的密封圈与上部固定密封圈形成密封面,以控制进料阀的开闭,保证仓泵的密封要求。由于现场飞灰的特殊性,尤其 是当翻板接近于水平位置时,翻板表面很容易存留甚至粘结一些飞灰,使得上下密封圈之间有一层灰垫,当仓泵进入升压阶段时,压缩 空气携带部分飞灰吹破密封圈之间的灰垫,逃逸出仓泵,同时对密封圈产生磨损,破坏了密封面的密封性,造成仓泵压力升不上去。
发表时间:2017-08-08T13:07:43.443Z 来源:《电力设备》2017年第11期 作者: 王尊虎 宋传杰 张华波 吴红霞 [导读] 摘要:我公司出口土耳其30MW生物质能电站项目中,除尘器下部的气力输灰系统仓泵频繁发生因进料阀密封不严,而造成仓泵无 法正常工作的问题,因此导致机组被迫停运。
图2 翻版式进料阀 1-转轴 2-摇臂 3-翻板 4-固定密封圈 5-翻板密封圈 4处理解决措施 根据现场真实的情况,现场地处地中海式气候区域,冬季温和多雨,而干料棚又不足以满足如此大量的燃料干燥问题,因此从燃料方面解 决问题根本不可能,现场决定将仓泵进料阀由翻板式进料阀更Biblioteka Baidu成旋转式进料阀,以完全解决仓泵无法升压的问题。 旋转式进料阀(如图3)由气缸驱动旋转阀瓣在水平面上做旋转运动,与固定的上阀体之间形成相对运动,即使旋转阀瓣上积存或粘 结部分飞灰,阀瓣与阀体之间的相对运动也能自动刮掉,不可能影响整个仓泵的密封要求,同时旋转阀瓣和上阀体的密封面上各涂有一层耐 磨陶瓷,使进料阀既能保证密封,又能保证耐磨性能。